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對于初學者來說,想要做好這項工作,并不太容易,個人認為原因有二:經驗的積累過程;領導的重視程度。長時間發現不了問題,領導不會重視這項工作,同時個人也會因此懈怠,這種現象在企業里非常普遍。
隨著設備管理水平的逐步提高,設備不易出現故障,故障出現的少自然我們總結的實踐經驗就少,具備準確診斷故障的過程就會更長。但是,雖然故障診斷工作是需要一定的經驗積累的,需要有個時間過程,只要我們找準好的切入點就會讓領導短時間重視這項工作,并得到生產一線人員的認可,前提是我們自身先付出努力,深入現場、了解設備、積累監測數據等。
較好的的切入點一,滾動軸承的監測診斷。
這是是我們快速取得別人認同的一個很好切入點,為什么這么說呢,企業內轉動設備較多時,滾動軸承故障還是比較普遍的,而且現在利用振動監測對滾動軸承早期故障診斷是比較成熟的。且不需要太多的經驗,但需要注意的是!當我們發現軸承早期故障時,先別急于向領導匯報(當然我說的是這是我們剛接觸這項工作的時候),要等到軸承故障發展到中期再說,因為當軸承拆卸下來時早期故障用肉眼不易識別,而且故障類型的不同,從早期故障到后期的發展過程也不同,有可能是一個緩慢的發展過程,但如果到了后期,別人不用儀器也能用聽針聽出來,所以時機要把握好,否則啊只會降低自身的威信的。(當發現這種早期故障時,主要還是看它的發展趨勢,然后經常去現場聽一聽看一看,同時也要注意區分潤滑不良和軸承缺陷故障,具體區分方法后面章節會有所涉及。)
較好的的切入點二,轉子現場平衡。
這個切入點有立竿見影的效果,而且領導會高度認可,對于簡單的設備來說,它甚至不需要掌握太多振動知識,事實上它屬于檢修的范疇,這也是現在很多人在做轉子現場平衡但振動分析并不精通的原因,但如果是復雜的設備或不單純是不平衡原因時,不懂振動分析就會導致素手無策。
剛接觸這項工作時的切入點也是給設備做動平衡,由于當時受各項條件限制,該除塵的除塵不好,該分離的分離不均,以及設備的運行調節問題,致使首年給12臺設備做了近百次平衡,由此可見這項工作在領導眼里的重要性了,接下來又多次準確發現軸承故障,威信自然就建立起來了。
有一次一臺懸臂風機振動超標,去現場做平衡(經常性磨損造成轉子不平衡,所以習慣性去做平衡做,這也是對初學者的警戒),但這次沒做下來,然后經過分析,發現有松動現象,判斷是軸承頂部配合間隙過大造成,但是檢修部門并不同意這觀點,原因是間隙不可能無緣無故的增大了,給他們解釋,間隙過大和松動故障是基本相似的,當其它激振力很小的時候體現并不明顯,當激振力到一定程度后它會成倍的放大振動等等,但還是不能說服他們,主要是重新調整間隙需要他們幾個小時的時間(辦工作票、停電、送電、拆裝等),所以檢修部門不太想做,等到早晨生產會的時候檢修部門向廠長匯報了此事,因為影響到了生產,但說的時平衡沒做下來,而不說他們不處理間隙問題,我們各自向廠長闡述了各自的觀點,而且我說如果是間隙的問題,調整間隙后振動應該大幅度降低,甚至不用再做平衡,廠長就問檢修部門有什么解決辦法沒有,他們的意見是繼續做平衡,認為就是不平衡的原因,想要再試一遍,廠長說都試過還試什么,耽誤時間,就按王工說的辦吧,廠長說話管用,當天就把間隙調小了,晚上開機測試,果然到了振動標準以下,第二天早會領導就知道后強調,不要不相信有科學依據的故障診斷,以后故障診斷的意見你們要聽,這是廠長的原話。因為能夠發現問題解決問題,領導自然會重視和認可,后續又相繼購置了熱像儀,氦檢漏儀,鐵譜儀等等,當然了以后確實也解決了很多生產難題和振動難題,因為廠長那話雖然是對基層單位說的但是也給我們很大的無形壓力,所以說有壓力才有動力。
當然還有很多其它的切入點,但無論什么樣的切入點,首先都應該對設備有足夠的了解,比如說轉子不對中,其不對中程度引起的振動與聯軸器本身結構有直接關系,因為不同的聯軸器對振動的補償能力不同,對于不對中來說,簡單的拿2倍頻來判斷是不準確的。
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